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             (空化作用强),随着离开换能器距离的增大,碘的释                          70% 以上的重油、超重油的开发利用越来越得到人
             放量迅速减少 (空化作用迅速减弱);而在两个换能                          们的重视。但是,由于超重油和高凝油的高黏度、高
             器同时工作时,在两个换能器的附近处碘的释放量                            密度、高凝点、流动性差等特征使得开采难度大,原
             少(空化作用弱),在两个换能器的中间的区域,碘的                          油采收率较低,在工业生产期限内难以获得更多的
             释放量明显加强 (空化作用强)。从这一点上看,实                          石油资源。
             现了声空化空间分布的优化控制的实验预期:即在                                超声降黏就是利用声空化产生的高温高压和
             远离换能器表面的区域产生强空化,而在换能器的                            冲击波等物理效应来加速或改变化学反应过程这
             表面不产生强空化。在此基础上,研究人员提出了                            一原理进行物理降黏的技术。这种技术的可行性在
             相互交叉的声源产生的空化场空间分布控制的方                             实验方面已经得到验证           [7] 。但可应用于工业生产线
             案并对可行性进行了实验检验,结果表明方案不仅                            的样机还比较少,主要的原因是换能器不耐高温、不
             是可行的,而且将进一步提高声空化空间分布控制                            能长时间连续工作及批量处理规模小等。针对新疆
                                                                                                          ◦
             的范围   [6] 。                                       油田试验现场稠油井口采出液温度较高 (约 90 C)
                                                               而且要求在线连续处理等现场要求,徐德龙等研发
             4 声空化工程应用的两个实例                                    了可用于重油降黏的大功率换能器,并根据空化空
                                                               间分布优化的要求,对换能器处理液体腔体的几何
             4.1 实例1:超声稠油井口辅助降黏                                尺寸、浸入液体的深度等参数进行了优化。在此基
                 近十年来,随着经济的发展,对石油天然气的                          础上,设计了可用于稠油井口辅助降黏的现场应用
             需求量每年以 1.8% 速率增加。这使得占可采储量                         样机,见图3。样机总输入的电功率为4 kW。




                          1. 1 m ᄊᬌᳫҎᎩ;                        6
                               3
                          2. උΓด;                          7
                          3. ᫹ྐኸ;
                          4. ܸҪဋᡔܦ૱ᑟ٨;            5
                          5. ᫙᫃;
                          6. ᧔෴ಞ;         3                   4
                          7. ื᧚ᝠ;               8
                          8. ԩನ԰
                                                                    5
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                                                                5
                                                      8   5
                                                  2
                                                  1





                                            (a) ನ఻ᇨਓڏ                            (b) ߷ᜉښழ႞෴ၿဘڤᄊನ఻
                                                图 3  超声稠油井口辅助降黏样机
                          Fig. 3  The ultrasonic prototype of viscosity reduction for heavy oil at the wellhead


                 迄今为止,超声井口辅助降黏样机已顺利在                           件下,化学降黏与超声作用可将井口特稠油黏度降
             现场连续试验近一年,在 2017 年 9 月 ∼10 月和 10                  至小于 600 mPa·s,并在流动条件下保持稳定分散
             月 ∼11 月分别完成两口油井连续一个月的取样测                          状态,温度下降至 40 左右时,降黏体系表观黏度仍
                                                                                 ◦
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             试,试验井平均单井产量 10∼20 m /天,集输距离                       小于 800 mPa·s,在运动条件下可稳定超过 5 h,可
             200∼1000 m、正常集输时间小于 5 h。其中井 1 处                   满足井口到简易站的短距离集输要求。井口超声
             理前黏度为 6731 mPa·s,处理后黏度为 272 mPa·s;                辅助降黏后,降黏体系可满足管道集输要求;静止
             井 2 处理前黏度为 10831 mPa·s,处理后黏度为                     0.5∼24 h后,发生油、水分层现象,继续搅拌运动后,
             530 mPa·s,实现超稠油的管线输送。在正常生产条                       降黏体系仍可回复到“水包油” 状态,可保证管道集
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