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(空化作用强),随着离开换能器距离的增大,碘的释 70% 以上的重油、超重油的开发利用越来越得到人
放量迅速减少 (空化作用迅速减弱);而在两个换能 们的重视。但是,由于超重油和高凝油的高黏度、高
器同时工作时,在两个换能器的附近处碘的释放量 密度、高凝点、流动性差等特征使得开采难度大,原
少(空化作用弱),在两个换能器的中间的区域,碘的 油采收率较低,在工业生产期限内难以获得更多的
释放量明显加强 (空化作用强)。从这一点上看,实 石油资源。
现了声空化空间分布的优化控制的实验预期:即在 超声降黏就是利用声空化产生的高温高压和
远离换能器表面的区域产生强空化,而在换能器的 冲击波等物理效应来加速或改变化学反应过程这
表面不产生强空化。在此基础上,研究人员提出了 一原理进行物理降黏的技术。这种技术的可行性在
相互交叉的声源产生的空化场空间分布控制的方 实验方面已经得到验证 [7] 。但可应用于工业生产线
案并对可行性进行了实验检验,结果表明方案不仅 的样机还比较少,主要的原因是换能器不耐高温、不
是可行的,而且将进一步提高声空化空间分布控制 能长时间连续工作及批量处理规模小等。针对新疆
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的范围 [6] 。 油田试验现场稠油井口采出液温度较高 (约 90 C)
而且要求在线连续处理等现场要求,徐德龙等研发
4 声空化工程应用的两个实例 了可用于重油降黏的大功率换能器,并根据空化空
间分布优化的要求,对换能器处理液体腔体的几何
4.1 实例1:超声稠油井口辅助降黏 尺寸、浸入液体的深度等参数进行了优化。在此基
近十年来,随着经济的发展,对石油天然气的 础上,设计了可用于稠油井口辅助降黏的现场应用
需求量每年以 1.8% 速率增加。这使得占可采储量 样机,见图3。样机总输入的电功率为4 kW。
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图 3 超声稠油井口辅助降黏样机
Fig. 3 The ultrasonic prototype of viscosity reduction for heavy oil at the wellhead
迄今为止,超声井口辅助降黏样机已顺利在 件下,化学降黏与超声作用可将井口特稠油黏度降
现场连续试验近一年,在 2017 年 9 月 ∼10 月和 10 至小于 600 mPa·s,并在流动条件下保持稳定分散
月 ∼11 月分别完成两口油井连续一个月的取样测 状态,温度下降至 40 左右时,降黏体系表观黏度仍
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3
试,试验井平均单井产量 10∼20 m /天,集输距离 小于 800 mPa·s,在运动条件下可稳定超过 5 h,可
200∼1000 m、正常集输时间小于 5 h。其中井 1 处 满足井口到简易站的短距离集输要求。井口超声
理前黏度为 6731 mPa·s,处理后黏度为 272 mPa·s; 辅助降黏后,降黏体系可满足管道集输要求;静止
井 2 处理前黏度为 10831 mPa·s,处理后黏度为 0.5∼24 h后,发生油、水分层现象,继续搅拌运动后,
530 mPa·s,实现超稠油的管线输送。在正常生产条 降黏体系仍可回复到“水包油” 状态,可保证管道集