Page 230 - 《应用声学》2023年第4期
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             显效果,判断在转向节之后向车身的传递路径没有                            下摆臂加质量均对振动传递没有明显优化。在乘用
             主导的贡献路径。                                          车路噪优化中,梁新华等            [9]  采用在多连杆后悬挂弹
                                                               簧托臂加装动力吸振器优化了 120 Hz 的路噪问题。
             2.2.3 车身响应分析
                                                               由图 4 可知,根据实际 NVH 要求和布置边界,选取
                 通过CAE分析,悬置和悬挂与车身接附点到车
                                                               吸振器参数:质量为 1.5 kg,轴向台架频率为 45 Hz
             内 40∼ 50 Hz 的 NTF 超通用目标值。由图 3 可知,
                                                               的圆柱形动力吸振器。图4(a)白色圈内所示为本车
             进一步分析发现车内纵向 1 阶声腔模态 45.1 Hz 与
                                                               型在前悬挂转向节处安装重 1.5 kg 的整车 X 方向
             问题频率相近,颜色深的区域代表声压高。因为车
                                                               动力吸振器。由图 5 可知,转向节处的 X 向振动从
             内声腔不规则和座椅的影响,与简化计算方法结果
                                                               0.99 g优化至0.74 g,车内噪声优化2.8 dB(A)。
             有约 3% 误差    [7] 。声腔简化计算方法对快速分析工
             程问题有较大实际运用意义。

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                Contour Plot   Mode#1, Frequency=4.507T10 Hz
                Displacement(Mag)
                Analysis system
                  6.104T10 -6
                  5.426T10 -6
                  4.748T10 -6
                  4.069T10 -6
                  3.391T10 -6
                  2.713T10 -6
                  2.035T10 -6
                  1.357T10 -6
                  6.784T10 -7
                  1.695T10 -10
                  No result
                Max=6 104T10 -6
                Node 38434693
                Min=1.695T10 -10
                Node 38549403
                          Z
                        Y   X
                                                                                  (a) үҧծ૝٨࣋ᎶͯᎶ
                        图 3  声腔模态 CAE 分析阵型
                                                                    0. 31
                  Fig. 3 CAE modal shape of sound cavity            0. 28
                                                                    0. 26
                                                                    0. 24
                 对可能与声腔模态相关的部件进行快速优化                                0. 22
                                                                    0. 20
             方案叠加确认,依据单变量因素递减方法,对前风挡                               ࣨϙ/(gSN -1 )  0. 18
                                                                    0. 16
                                                                    0. 14
             下横梁加强对 NTF 优化效果较明显,前围钣金、尾                              0. 12
                                                                    0. 10
                                                                    0. 08
             门下部左右两边内板、驾驶舱左右门底部内板加强                                 0. 06
                                                                    0. 04
             优化效果次之。                                                   0
                                                                     180
                                                                      90
                                                                   ᄱͯ/(O)  0
             3 优化方案研究                                               - 90
                                                                    - 180
                                                                        0  10  20  30  40  50  60  70  80  90  100
                 根据源 -传递路径 -响应分析原理,可从 3 方面                                             ᮠဋ/Hz
                                                                                  (b) үҧծ૝٨Լ౶ᮠဋ
             优化问题,一般在工程开发中会综合选取时间最短、
             成本最低的高性价比方案。降低发动机扭矩可降低                                 图 4  转向节动力吸振器安装示意及台架频率
             传动轴的扭转振动激励,但会恶化加速动力性能,                               Fig. 4 Installation position of steering knuckle
             开发双质量飞轮可完全解决激励问题,但开发周期                               damper and the rig test data of the damper
             长且成本高;大幅度变更悬挂衬套参数对动态性能                            3.2  车身响应优化
             和耐久性能影响较大。综合研究分析,可通过在转
                                                                   根据噪声传递原理,下车体的振动会通过关键
             向节增加动力吸振器、前围凸筋加强、前风窗下横
                                                               接附点传递到车身,其中车身面板模态与声腔耦合
             梁和尾门增加复合车身解决方案 (Composite body
                                                               往往会造成严重的低频轰鸣声。经识别,本问题的
             solutions, CBS) ,以完全解决该噪声问题。
                           [8]
                                                               关键点是减振器安装点。通过有限元法分析前减
             3.1 结构传递路径优化                                      振器车身安装点到车内的噪声传递函数,如图 6 所
                 因为传动系的扭振振动激励前悬挂的前后运                           示,重点分析与 1 阶声腔模态振型相关的前围和尾
             动模态,小幅度调整悬挂的 Top Mount橡胶刚度和                       门,在前风窗下横梁与前围中通道硬连接,噪声传递
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