Page 97 - 《应用声学》2024年第1期
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第 43 卷 第 1 期           蒋邹等: 某乘用车加速工况车内轰鸣声诊断分析及控制方法                                           93


             转向准度提升,但牺牲掉部分舒适性,整体隔离的振                           原来的 83 Hz 增大至 88 Hz。以主驾驶员座椅导轨
             动有所降低,但在此次问题中噪声抑制更加重要,故                           为振动响应,后悬置在副车架的安装点为敲击点,其
             选择增大橡胶衬套硬度。                                       传递函数如图 4 所示,在 80 Hz 左右的传递函数减
                 将改制好的副车架进行装车验证,首先测试                           小,振动响应降低。
             其在整车装配状态下的模态,Z 向平动刚体模态由                               测试在3 档全油门加速工况下副车架前后橡胶
                                                               衬套的隔振率,优化状态的副车架衬套隔振率在
                                 Ԕ࿄গ       ͖ӑ࿄গ                2400 r/min 提高 37 dB,取左前衬套隔振率如图 5
                    -2
                  10
               ͜᤬Ѧ஝/  (m·s -2 ·N -1 )  10 -4                   所示。
                                                                   对优化状态的副车架进行 3 档全油门加速
                     0      20    40     60     80    100      工况轰鸣声验证, 结果如图 6 所示。 优化副车
                                    ᮠဋ/Hz
                                                               架 后 在 2400 r/min 声 压 总 级 与 2 阶 声 压 差 值 为
                                  (a) x Ք͜᤬Ѧ஝
                                                               7.5 dB(A);声压总级较原状态降低 2 dB(A),2
                  10
                    -2
               ͜᤬Ѧ஝/  (m·s -2 ·N -1 )  10 -4                   阶降低7.8 dB(A)。同时,轰鸣声主观评价明显降低,
                                                               不适感基本消失。
                     0      20    40     60     80    100           70
                                    ᮠဋ/Hz
                                  (b) y Ք͜᤬Ѧ஝
                                                                    65
                    -2
                  10
               ͜᤬Ѧ஝/  (m·s -2 ·N -1 )  -4                          ܦԍጟ/dB(A)  60
                                                                    55
                  10
                                  40
                            20
                     0
                                    ᮠဋ/Hz 60    80    100
                                  (c) z Ք͜᤬Ѧ஝                       50
                                                                                     Ԕ࿄গܦԍ঴ጟ
                                                                                     ͖ӑ࿄গܦԍ঴ጟ
                       图 4  副车架到座椅导轨的传递                             45               Ԕ࿄গܦԍ2᫽
                                                                                     ͖ӑ࿄গ2᫽
               Fig. 4 Transmission from the frame to the seat rail
                                                                    40
                                                                     1500       2000        2500       3000
                                                                                ԧү఻ᣁᤴ/(r·min -1 )
                               Ԕ࿄গ      ͖ӑ࿄গ
                10
                                                                                轰鸣声优化前后对比
               ᬦ૝ဋ/dB  5                                          Fig. 6 Comparison of booming noise before and
                                                                           图 6
                 0                                                after optimization
                 1500        2000         2500        3000
                                ᣁᤴ/(r·min -1 )
                                                               3 结论
                             (a) ࢻҒᛮݓ x Քᬦ૝ဋ
                10
               ᬦ૝ဋ/dB  8 6 4                                   出现的轰鸣声问题进行诊断分析和控制。针对该轰
                                                                   针对某乘用车在中大油门加速工况2400 r/min
                 2
                                                               鸣声,首先进行主观评价,确定问题工况。其次,通
                 1500        2000         2500        3000
                                ᣁᤴ/(r·min -1 )                 过测试诊断,利用阶次分析和模态分析以及错频验
                             (b) ࢻҒᛮݓ y Քᬦ૝ဋ
                                                               证,锁定轰鸣声由副车架共振引起。结合操稳、驾驶
               ᬦ૝ဋ/dB  4 2                                     性及成本考虑,通过优化副车架与车身连接的橡胶
                                                               衬套结构,增大其隔振率与导纳,从而减小传递到
                 1500        2000         2500        3000     车内的振动能量,以达到控制轰鸣声的效果。优化
                                ᣁᤴ/(r·min -1 )                 后的副车架方案使得2400 r/min的声压总级与2阶
                             (c) ࢻҒᛮݓ z Քᬦ૝ဋ                   声压差值增大至 7.5 dB(A);声压总级较原状态降

                     图 5  优化状态副车架左前衬套隔振率                       低2 dB(A),2阶降低7.8 dB(A),验证了该方案的有
                Fig. 5 Vibration isolation rate of left front bush-  效性。本文对于轰鸣声的控制方法具有一定的参考
                ing of subframe in optimized state             价值。对于副车架衬套在 NVH 与操稳的之间没有
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