Page 92 - 《应用声学》2024年第1期
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             3.2 涡声耦合与共振                                       13 dB(A)。主观评价与客观测试结果均显示泄压阀
                 涡声耦合共振属于空腔驻波模态控制的振荡                           罩工程化方案可以有效解决高速工况下泄压阀引
             现象,特别是深腔结构特别容易引起这种现象,高马                           起的低频噪声问题。
             赫数下的浅腔也会出现该现象。关于矩形空腔内的                                        ᮇᦊଆඡߘ
                                                                                                 Z
             声学模态可以通过刚性壁质点的速度为零这一边
                                                                                               Y   X
             界条件得出空腔内声波的圆频率为                [11]
                          √
                   ω n  c 0        2         2         2
              f =     =      (n 1 /L) + (n 2 /B) + (n 3 /H) ,
                   2π    2
                  n 1 ; n 2 ; n 3 =1, 2, 3, · · ·       (2)                                    ൤᭧ଆඡߘ
             由式 (2) 可以看出,空腔内的声学模态特征只与空                                    ӵ੮
             腔的结构尺寸相关。因此,只要涡声耦合自激振荡
             频率或其谐阶次频率与空腔声学模态频率接近或
                                                                                               ෺ԍ᫙Ꮄ
             相等时,就可能会发生车内的低频涡声耦合共振现
             象,并在车内空腔模态频率上引起声压响应峰值。
                                                                         ZՔࠀͯ኏            अᦊଆඡߘ
             4 工程化改进措施及验证                                                   (a) ෺ԍ᫙ᎴࢺሮӑவವЯΟᇨਓڏ

                 对于部分纯电动汽车而言,往往在较为短小的                                     ᮇᦊଆඡߘ                Z
             车身尺寸上追求大轴距,自然会出现前后悬尺寸变                                                          Y   X
             短的考虑,导致布置在车辆两侧的泄压阀只能布置
             到车辆正后方,增加了低频涡声耦合的发生概率。
             如果调整泄压阀位置,需要进行大量开发验证工作,
                                                                       ൤᭧ଆඡߘ
             周期长,成本高。所以考虑泄压阀本身结构优化,探
             讨能否快速解决该车型低频噪声问题就有较大的
             工程意义。
                 结合道路试验排查分析结果,将工程化方案设                                 ෺ԍ᫙Ꮄ
             计为接近泄压阀封闭状态即可解决高速低频噪声
                                                                                               ෺ԍ᫙వʹ
             问题,但泄压阀又必须保证泄压功能。设计如图 11                                  अᦊଆඡߘ
             所示的泄压阀罩来解决高速低频声问题。泄压阀罩                                         (b) ෺ԍ᫙ᎴࢺሮӑவವܱΟᇨਓڏ
             总体呈现出 U型槽结构,壁厚 2 mm,采用注塑工艺
                                                                        图 11  泄压阀罩工程化方案示意图
             一体成型。其内轮廓长度和宽度与泄压阀外轮廓长
                                                                  Fig. 11 Decompression air vent cover engineering
             度和宽度相同,其内轮廓深度比泄压阀阀片展开运
                                                                  scheme diagram
             动包络面深 5 mm。泄压阀罩通过卡接方式安装在
             泄压阀外侧,泄压阀罩左右对称分布 4 对卡扣提供                              69
                                                                                         58
                                                                                         58
             主要卡接力及X 向与 Y 向定位,上方一个卡扣与下
             方两根筋配合进行 Z 向定位。在其上下部及正面局                                                    455
                                                                                         4
             部设计排气孔,以满足开关门力、开关门声品质和                               ܦԍጟ/dB(A)  37
             空调对通风的要求,正面大部分为封闭结构,用来阻                                      26
             挡气流流经泄压阀,从而达到破坏涡声耦合的形成                                                            Ԕ࿄গՑଆ٪ܦ
             条件。                                                                               ࢺሮӑவವՑଆ
                                                                                               ٪ܦ
                                                                          18             5 555
                 工程化方案实施后,主观评价结果为:高速工                              0
                                                                     5 10  20  30  40  50  60  70  80  90  100
             况下车内低频噪声消失。客观测试结果如图 12 所                                                ᮠဋ/Hz
             示,18 Hz涡声耦合自激振荡峰值降低11 dB(A),与                               图 12  工程化方案道路试验效果
             车内空腔 55 Hz 纵向一阶模态共振频率峰值降低                             Fig. 12 Road test effect of engineering scheme
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