Page 91 - 《应用声学》2024年第1期
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第 43 卷 第 1 期        沈龙等: 纯电动汽车车身泄压阀引起的低频涡声耦合问题识别分析                                           87


             仿真结果如图 9 所示。车内低频噪声存在前排无后                          的涡组成,并向下游流动,脱落的涡流动到空腔后缘
             排有的位置特征,与车内空腔纵向模态节线位于前                            并与之发生碰撞相互作用后,产生的压力波反向向
             排人耳位置吻合。                                          上游传播,当压力波传递到空腔前缘时会激发新的
                 仿真分析模态值 58 Hz 与实车问题频率存在                       涡脱落。当空腔前缘脱落涡与反馈声波组成的回路
             3 Hz 差异,仿真差异主要来源是几何建模的简化不                         满足一定相位关系,空腔前缘的涡就会不断被激励
             够精准、材料属性定义不够准确、边界条件定义存                            发生周期性脱落,从而导致出现涡声耦合的自激振
             在差异等。考虑实车问题是以55 Hz为中心频率,故                         荡现象。
             仿真结果可以参考。

                                                                                        ܦฉ
              Mode1-F=5.87T10 1
                                              Pressure                         U c
                                                7.38T10 -6
                                                5.96T10 -7
                                                -3.92T10 -6                  H
                                                                      x 
                                                -8.45T10 -6              x                    B
                  Z
                 Y   X                          -1.29T10 -5                x 
                                                                                     L
                        图 9  车内声腔纵向一阶模态                                   图 10  涡声耦合自激振荡回路
               Fig. 9 Longitudinal first-order mode of vehicle     Fig. 10 Vortex-acoustic coupling self-excited os-
               interior acoustic cavity                           cillation circuit

                 通过道路试验排查确认泄压阀导致了高速低
                                                                   振荡的周期为涡从空腔前缘脱落到运动至空
             频噪声问题,并确定泄压阀处存在 18 Hz 激励;通
                                                               腔后缘发生碰撞与碰撞后压力波传递至前缘的时
             过静置试验确认了泄压阀处18 Hz 激励引起了车内
                                                               间之和。朱幼君        [10]  通过实验将预测自激振荡频率
             55 Hz 低频噪声响应;通过仿真分析确认了车内空
                                                               的半经验公式修正为
             腔纵向一阶模态频率与问题噪声频率接近。                                          U c n − 0.25[1 − 0.22(1 − M ac )]
                 以上分析可以进一步推测高速低频噪声问题                                 f n =                            ,
                                                                           L        (1/k + M ac )
             潜在机理为:气流流经泄压阀空腔引起涡的脱落,
                                                                          n = 1, 2, 3, · · ·              (1)
             脱落涡的频率与下游涡爆破声波耦合,产生频率为
             18 Hz 的自激振荡现象,泄压阀内腔为深腔,导致                         式 (1) 中,U c 是自由来流速度,M ac 是来流马赫数,
             自激振荡频率出现多个谐阶次特征,其三阶与车内                            1/k 是由实验确定的常数,n 为正整数,L 为空腔
             纵向一阶声腔模态耦合共振,导致车内存在明显的                            长度。
             55 Hz低频噪声。                                            本文选择高精度的便携式单点热敏风速仪,对
                                                               公共道路上高速行驶车辆的泄压阀位置进行了局
             3 涡声耦合与共振理论分析                                     部气流速度的测量。热敏式风速仪的工作原理是将
                                                               一根通过电流加热的金属丝置于被测量气流之中,
                 结合道路试验排查、静置试验、仿真分析得出
                                                               由于金属丝散热量与气流流速直接相关,就可以将
             的高速低频噪声问题潜在机理,将整车外循环状态
                                                               金属丝温度变化量转换成可测的电信号,从而精准
             下的车内空腔和泄压阀系统简化成开口空腔模型。
                                                               地测量出气流流速。经过实车测量的数据统计,泄
             高速行驶时,气流流经该模型并产生自激振荡现象,
                                                               压阀附近的气流流速在 6.3 ∼ 6.9 m/s之间,属于超
             自激振荡频率或其谐阶次频率与车内声腔模态耦
                                                               低马赫数范围,可适用于半经验公式 (1)。实车流速
             合共振引起低频噪声问题。
                                                               测量偏差的原因与热敏式风速仪测点的位置、角度
             3.1 涡声耦合的自激振荡                                     和行车稳定性等因素相关。根据文献[10],常数 1/k
                 如图 10 所示的长为 L、深为 H、宽为 B 的空腔,                  为1.75,由于泄压阀长度L为0.18 m,可推算出自激
             Rossiter 从涡运动的角度提出了一个声反馈模型,                       振荡频率在 15.9 ∼ 17.4 Hz 之间,这比实车测试的
             空腔口流动的剪切层是由空腔前边缘周期性脱落                             车内噪声峰值频率偏小了0.6 ∼ 2.1 Hz。
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