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解决的方法除了隔振,比较彻底的措施是控制好燃 由于止回阀关闭时发生水击作用,图 11 中的测试
油泵这一主要激励振源:可通过适当改变燃油泵的 结果表明产生了 128 Hz 为主要频率的噪声,而燃
工作转速,以改变其工作基频,从而避免共振。如图 油中的声速约为 1500 m/s,那么声波的波长则为
13 所示,或在止回阀上追加弹簧,或调节已有弹簧 11.8 m;燃油出口和入口的距离约为 6 m,即约为波
的刚度等参数,缓解燃油流速的急剧变化 [9] 。 长的 1/2,当回油和吸油的压力相位相反时 [10] ,这
个时候就产生了脉动噪声现象。
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图 15 燃油泵脉动噪声及其频率的说明图
图 13 燃油泵止回阀弹簧所在位置示意图
Fig. 15 Diagram of pulsation noise and frequency
Fig. 13 Fuel pump check valve’s spring diagram
of fuel pump
2.2 燃油泵脉动噪声发生机理
2.3 燃油泵脉动噪声评价和改善效果
汽车燃油泵内止回阀的作用是发动机熄火时,
根据上述对燃油泵单品状态的噪声振动测试
燃油管中剩余的油不会倒流回燃油箱;另一方面,发
结果分析,推定其对整车状态下的怠速噪声将产生
动机再次点火时喷油器不会断油。止回阀的开关靠
重要影响,故可通过进一步测量和对比竞品车的燃
燃油流动产生压力开启或关闭,燃油压力需要止回
油泵噪声实力,然后设定性能开发目标值,最后向供
阀来保持。但若因止回阀开关未能及时关闭导致燃
应商提出需要管控好零件噪声振动性能的建议,从
油压力急剧增加,可能会产生所谓的水击作用,如
而在零部件供应的源头上确保整车状态下的舒适
图 14上方所示,燃油管路内的燃油流速随时间亦急
性品质。
剧变化,产生气泡和噪声。解决的方案之一是在止
如表2所示,在燃油泵单品的噪声改善方面,新
回阀上追加弹簧,缓解或消除水击作用,这个弹簧的
试样噪声值约为 51 dB(A),相对于原试样噪声有了
作用类似于前述燃油轨内的阻尼器效果,都是为了
约3 dB(A) 的改善,但比竞品车试样约47 dB(A) 的
解决燃油类液体的脉动噪声问题。
平均水平,仍有约4 dB(A) 的差距。
如图 15 所示,在怠速工况下,喷油器吸油时,
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振动方面,改善之后的振动值约为 1.30 m/s ,
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相对于原试样约有 0.2 m/s 的改善,但比竞品车
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2
约 0.75 m/s 的数值,还有约 0.6 m/s 的较大改善
空间。
响度方面,改善后响度值约为 3.3 sone,比原试
样有了0.5 sone的较大改善,但与竞品车约2.8 sone
(a) ൣڀनТТ᫇णᤍ ื᧚ফқܙҫ ඵѤͻၹᣗܸ 的水平,还需缩小0.5 sone的差距。
表 2 促发电压 12 V 条件下燃油泵的噪声振动指标
Table 2 Noise and vibration performance in-
dexes of fuel pump in the condition trigger
voltage 12 V
(b) ൣڀʽᤝҫुዔՑ ڀื˨ҒनТТ᫇ ื᧚ሷࠀ ඵѤဘ៶ళѣဘ 燃油泵 评价指标
试样来源 声压级/dB(A) 振动加速度/(m·s −2 ) 响度/sone
图 14 止回阀在有无水击现象情况下的燃油流量变
化对比 原试样 54 1.50 3.8
Fig. 14 Fuel flow variation of check valve with 新试样 51 1.30 3.3
water shock phenomenon or not 竞品车 47 0.75 2.8