Page 56 - 《应用声学》2019年第6期
P. 56
958 2019 年 11 月
1.0 系数仿真结果在共振频率上普遍低于相应的试验
ጜ፥
3 ಪጜ፥ 结果,而在1000 Hz以上则普遍略高于试验结果。这
0.8
7 ಪጜ፥
11ಪጜ፥ 些仿真结果和试验结果之间的差异可能由以下原
ծܦጇ α 0.4 因引起:(1) 如 1.1 节所述,本文的有限元仿真模型
0.6
中,仅考虑穿入的金属纤维的空间占位和纤维边界
0.2
的黏滞效应,金属纤维在流体中的振动、金属纤维与
0 周围声场的声能热能交换均未考虑,而这些被有限
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
ᮠဋ/Hz 元模型忽略的因素都可能引起有限元仿真的误差;
图 8 典型微穿孔板与穿纤维微穿孔板吸声系数的 (2) 对比图 1 和图 6 发现,试验样品中的金属纤维是
仿真结果 连续穿入的,因此在微孔两端存在横向的金属纤维,
Fig. 8 Simulation results of the sound absorption
这些横向的金属纤维会影响入射声场的变化,也会
coefficients of the classic MPP and the MPP with
产生微孔表面的黏滞效应,而这些都未在有限元模
copper fibers
型中体现,因此可能造成了误差。综上所述,尽管有
1.0
ጜ፥ 限元仿真中忽略了一些因素造成了一定的误差,有
3 ಪጜ፥
0.8
7 ಪጜ፥ 限元仿真可以有效模拟穿入纤维前后微穿孔板的
11ಪጜ፥ 声学特性,为穿纤维微穿孔板的声学性能研究提供
ծܦጇ α 0.4 了便利和新的研究方法,值得继续研究。
0.6
3.2 穿入纤维对微穿孔板声阻抗的影响
0.2
0 如 3.1 节所述,图 8 中的吸声系数仿真结果显
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
ᮠဋ/Hz 示,随着穿入纤维数量的增加,吸声系数的峰值降
图 9 典型微穿孔板与穿纤维微穿孔板吸声系数的 低,吸声系数峰值出现的频率向低频移动,而图 9 的
试验结果 试验结果证明了这一趋势实际存在。由于仿真和试
Fig. 9 Experimental results of the sound absorp- 验中均使用相同的微穿孔板,可以认为穿入的纤维
tion coefficients of the classic MPP and the MPP
是引起这一趋势变化的唯一因素。因此可以推测,
with copper fibers
穿入金属纤维导致微孔内的黏滞效应增加,声阻增
1.0 加,而高声阻会引起吸声系数的降低 [13] 。
ጜ፥
0.8 3 ಪጜ፥ 图 11 是典型微穿孔板与穿纤维微穿孔板声阻
7 ಪጜ፥ 的仿真结果。由图 11 可以看出,随着穿入纤维数量
11ಪጜ፥
ծܦጇ α 0.6
0.4
12
ጜ፥
0.2 10 3 ಪጜ፥
7 ಪጜ፥
11ಪጜ፥
0 8
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
ᮠဋ/Hz ܦ͌ᄾ 6
图 10 典型微穿孔板与穿纤维微穿孔板吸声系数的 4
理论结果,使用等效孔径和等效穿孔率 2
Fig. 10 Analytical results of the sound absorption
0
coefficients of the classic MPP and the MPP with 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
ᮠဋ/Hz
copper fibers, using the equivalent diameter and
图 11 典型微穿孔板与穿纤维微穿孔板有限元仿真
the equivalent perforation ratio
的声阻
对比图 8 和图 9 可以发现,尽管仿真结果和试 Fig. 11 Simulated resistance of the MPP without
验结果显示出相同的趋势,穿纤维微穿孔板的吸声 and with 3, 7, and 11 metal fibers