Page 163 - 《应用声学》2023年第3期
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第 42 卷 第 3 期 徐猛等: 基于整车控制参数同步采集的车辆异响分析 601
运行曲线进入轻度喘振区域,此时进气流速较小,压 (2) 从发动机振动频谱分析可知,在发动机转
气机叶片根部发生气体分离,产生紊流噪声 [12−13] , 速1740∼1780 r/min范围内,也存在异常的0.5阶振
产生机理如图12所示,增压器运行曲线进入轻度喘 动峰值。
振区域时,发生轻度喘振,产生Hiss噪声。 ԧүᎴᄦ ऐᢾ
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图 13 三向加速度传感器布置
ᣁᤴ Fig. 13 Layout of three-way acceleration sensor
1800 0.50 -20
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ԧүᣁᤴ/(rSmin -1 ) 0 100 үࣨϙ/dB(A)
图 12 增压器特性示意图 0.5
Fig. 12 Schematic diagram of supercharger char- 1600 ԧүү -120
acteristics ᮠဋ/Hz
2.2.4 优化验证 1800 0.50 -20
对于异响的控制方法是优化标定控制策略,使 0.5
涡轮增压器实际工作曲线远离增压器轻喘振区,从 ऐү
1600 -120
而嘶嘶异响声消失。而实际中,考虑优化策略对发 0 ᮠဋ/Hz 100
动机低速扭矩的影响,通过制定不同程度的优化策
图 14 发动机、座椅振动频谱图
略,通过主观评价方式评价其对动力性的影响,最
Fig. 14 Spectrum of engine and seat vibration
终选出合适的优化策略,即实现了不过多影响动
力性的前提下,使嘶嘶异响声达到了主观可接受 2.3.3 整车控制参数同步测试与分析
的程度。 为进一步分析问题,需要整车控制参数与振动
数据 (绿色曲线) 同步采集,其中包括发动机飞轮转
2.3 案例三 整车换挡抖动
速 (红色曲线)、变速器输入轴转速 (蓝色曲线) 和锁
2.3.1 问题介绍
止离合器指示位 (粉色曲线),测试数据如 15 所示,
某搭载 AT 变速器的自动挡车辆,加速行驶过 其中锁止指示位为 1 表示锁止离合器处于滑摩状
程中,4 挡升 5 挡工况出现整车抖动,主观感受座椅 态,锁止离合器为2表示锁止离合器处于锁止状态。
振动明显。整车抖动与发动机转速强相关,在发动 由图 15 可知,在整车加速行驶过程中,变速器
机转速 1600 r/min 出现,持续到1800 r/min 以上抖 由 4 挡提升至 5 挡,发动机转速在 1600 r/min 左右,
动消失。 液力变矩器中的锁止离合器处于滑摩状态,并在
1700 r/min 左右进入完全锁止状态,同时整车出现
2.3.2 NVH 测试与分析
明显抖动现象。
针对该抖动问题,进行整车加速工况振动测试,
锁止离合器是 AT 变速器中液力变矩器的重要
分别在发动机罩盖和司机座椅导轨上布置三向加
组成部分,其作用是当车辆超过一定速度时,通过自
速度传感器,如图 13 所示,经测试得到发动机振动
动变速箱控制单元 (TCU) 发出信号,控制电磁阀将
和座椅振动频谱图如图14所示。
锁止离合器锁止,保证变速器输入、输出轴形成刚
针对图14中发动机、座椅振动频谱分析如下:
性连接,提高扭矩传递效率。同时,锁止离合器锁止
(1) 从座椅振动频频谱分析可知,振动最明显
后,液力变矩器的减振性能明显减弱,发动机的激励
的工况为发动机转速 1700∼1800 r/min,振动峰值
会直接通过锁止离合器传递至变速器 [14] 。
主要集中在0.5阶附近;